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仪征化纤“蓝天行动”树榜样
所属类别:行业新闻 浏览次数:480次 日期: 2014年06月13日 08时05分
中国胶粘剂网讯:

图为仪征化纤热电生产中心二号锅炉脱硝施工建设现场。(马元根 摄)

10月末,中石化仪征化纤股份有限公司总投入近2亿元的脱硝除尘改造项目首台锅炉投运,装置脱硝率达87%以上,超过了设计值。至此,仪征化纤以实施脱硫、脱氮、脱硝三个步骤为代表的“蓝天行动”,走出了一条具有代表性的锅炉烟气治理样板路线,得到了中石化的充分肯定。

烟气脱硫:一箭双雕

仪征化纤热电生产中心6台220吨/时煤粉锅炉建于上个世纪80年代初期,锅炉烟气经三电场静电除尘后,通过180米烟囱排放。

随着国家环保要求的不断提高,近年来仪征化纤先后投入1亿多元实施了6台锅炉静电除尘器改造和脱硫改造,将静电除尘由三电场改为四电场,降低烟气的含尘量,再通过新建的脱硫装置脱除烟气中的二氧化硫。改造完成后,现每年减少烟尘排放4400吨、减排二氧化硫7500吨,实现了达标排放。与“十一五”相比,二氧化硫排放总量下降89.5%,周围环境明显改善。

与此同时,该公司还积极引入循环经济理念,变废为宝。锅炉烟气脱硫过程中会产生大量脱硫石膏,由于品质差,原来一直作为废品处理。去年起仪征化纤组织力量攻关,提高了脱硫石膏产品质量,作为石膏板原料或水泥缓凝剂,并制定了产品企业标准,将其纳入正常产品进行生产管理,由“废品”变“商品”,实现了绿色生产。目前该项目已被江苏省经信委列入了“资源综合利用认定企业(产品)名单(第一批)”。

2014年,国家将实施新的火电厂大气污染排放标准。为此,仪征化纤计划再投入6000多万元,对现有热电装置脱硫系统进行提升改造,使烟气脱硫能力再上新台阶。

低氮燃烧:减排氮氧化物

应对气候升温,减少温室气体效应,不仅要做到低碳,还要做到低氮,即减少氮氧化物。

燃煤锅炉烟气中的氮氧化物,既是形成酸雨和灰霾的因素之一,也是一种“温室效应气体”。国家“十二五”规划在污染物排放总量控制方面,新增加了氮氧化物等控制指标,并大幅度提高燃煤电站锅炉氮氧化物的排放标准。

为此,仪征化纤审时度势,制定了《锅炉脱硝技术的可行性研究报告》,编制了锅炉低氮燃烧工艺包,并确定了炉内低氮燃烧控制技术的改造方案。该公司于2012年5月、8月,总投入700多万元,分别对1号、2号锅炉进行了低氮燃烧改造,取得良好效果。

今年1月,环境监测部门对仪征化纤热电生产中心1号、2号锅炉低氮燃烧器改造后的烟气氮氧化物排放浓度进行检测。数据显示,排放浓度均在350毫克/立方米以下。今年前9个月,氮氧化物排放量同比减少429吨,氮氧化物排放浓度同比减少约50%,达到了预期治理目标,并顺利通过了环保部门验收。

烟气脱硝:做蓝天卫士

为了进一步有效削减烟气中的氮氧化物和烟尘,2013年,仪征化纤又将治理重点指向脱硝除尘。该项目总投资2亿元,是公司近期力推最重要的环保项目。其中包括对6台锅炉采用选择性催化还原(SCR)技术进行脱硝改造,对3号~6号的4台锅炉进行低氮燃烧改造;将6台锅炉现有的电除尘改为电袋除尘;配套改造省煤器、空气预热器、引风机、输灰系统及水、电、汽公用工程。

本次改造采用了低氮燃烧改造+SCR+液氨还原剂的脱硝改造技术路线,整体系统运行可靠。其中SCR技术是目前世界上脱硝主流技术。其原理是在含有氮氧化物的烟气尾气中喷入氨,使其中的氮氧化物还原成氮气和水,具有效率高等特点。首先启动的是2号锅炉脱硝除尘改造项目,项目建设过程中加强了质量、HSE、进度、投资、合同、廉政六大控制管理。至10月27日,首台锅炉改造项目投运成功,出口氮氧化物浓度降至100毫克/立方米以下,烟尘排放浓度降低至20毫克/立方米以下。

据了解,仪征化纤已确定在2014年7月份前,将全部完成其余5台锅炉的脱硝除尘改造项目。届时氮氧化物脱除量将达7831吨/年,为扬州乃至周边地区的“蓝天事业”作出重要贡献。

当前:仪征化纤“蓝天行动”树榜样

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